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如何避免泵送混凝土堵管?

如何避免泵送混凝土堵管?

  • 分類:公司新聞
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  • 來源:
  • 發布時間:2021-11-12
  • 訪問量:0

【概要描述】  如皋市勛盛建材有限公司成立于2018年,注冊地位于如皋市長江鎮(南通市糧棉原種場內),經營范圍包括商品混凝土加工、銷售;黃沙、石子、瓜子片、石粉、水泥、鋼材、裝飾裝修材料、市政工程預制件銷售;混凝土專用汽車、設備租賃;預拌商品混凝土工程專業承包。

  公司秉承質量保證的經營宗旨和"以技術為先導、創新、專業、差異"的經營理念,堅持"精益求精,不斷創新,品質取勝,顧客滿意"的質量方針,堅持高起點、高質量、高技術的經營思路,憑借優良的產品、先進的技術裝備和"以人為本、高效對稱"的管理理念,本公司在激烈的市場競爭中始終堅持競爭力,實現企業快速、穩定地發展,展望未來,本公司全體同仁們將始終秉承敬業、愛業的企業精神,銳意改革、不斷創新與廣大用戶攜手共進,締造輝煌的明天。

  誠信贏客戶,質量取市場,歡迎各界同仁前來洽談業務。 公司堅持“用心做事,真誠待人”的行事風格和“敢為人先,一諾千金”的創業精神,確保在激烈的市場競爭中有我們的一席之地,我們將不斷“開拓創新,科技為先”以開放的姿態歡迎您,向您伸出雙贏之手。我們愿以真誠同廣大客戶緊密相連,為建設現代化美麗城市貢獻我們的力量。

如何避免泵送混凝土堵管?

【概要描述】  如皋市勛盛建材有限公司成立于2018年,注冊地位于如皋市長江鎮(南通市糧棉原種場內),經營范圍包括商品混凝土加工、銷售;黃沙、石子、瓜子片、石粉、水泥、鋼材、裝飾裝修材料、市政工程預制件銷售;混凝土專用汽車、設備租賃;預拌商品混凝土工程專業承包。

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  • 分類:公司新聞
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  • 發布時間:2021-11-12
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詳情

  本文根據混凝土攪拌站提供的各項數據,總結了一些在應用泵送商品砼堵泵、堵管的一些經驗教訓,希望對工程朋友們有所幫助。泵送砼的特點是料質均勻,質量穩定,供料速度快,可一次連續完成垂直和水平運輸,生產效率高、節約勞動力。由于輸送泵沿管道輸送和澆筑,管道堵塞就是泵送砼令人最擔心的事。

  提問:用拖泵往深基坑里泵送混凝土時容易堵管是什么原因?應采取什么措施?

  答:當深基坑深度超過5m時,從地面至坑底的斜管段內的混凝土拌合物受到較大的向下的引力,使拌合物下移,其中的氣體向上至拐彎部分而形成氣堵。可在斜管段下端幾米處設置180°彎管即可解決堵管問題;也可在下彎管的上端設置排氣閥,也能解決堵管問題。

  提問:泵送混凝土若是低標號的,是不是不好打?因為最近站上接了一批單,是打墊層,用的C20,泵手反映一點不好打,我去工地看的時候發現泵車打得很吃力,我在想是不是因為低標號的混凝土因為水泥用量少,粘聚性不是很少,加上是用的細石的原因,石子偏多,所以不好打呢?

  答:可能是你的配合比設計不太合理,低強度的泵送混凝土配合比設計上要使用“雙摻”礦物料,也就是同時大量摻入礦渣粉與粉煤灰,使混凝土的粉料相對較多,對泵送性特別有利。

  通過 “雙摻”低強度等級泵送混凝土的和易性、流動性、可泵性能都有所改善,同時混凝土的28d抗壓強度既能滿足設計要求且又在合理范圍內,比普通混凝土節約水泥,降低成本,而且混凝土易于振實、均勻、耐久性好。C25、C20同樣使用“雙摻”方法使襯砌混凝土取得了較好的經濟效益和質量效果。

  如果能選擇原材料的話效果會好一些,比如用低標號的水泥、級配好的砂石、采用與水泥適應性好的外加劑。在原材料基礎上調整除了增加水泥用量外,還有就是讓減水劑廠家來想辦法,他們在配制減加劑時會根據你的情況來調整改善的。

  例1:泵送劑與水泥相容性差堵管

  水泥和化學外加劑的相容性是一個重要問題。某站選用質量較好的立窯水泥,選摻普通泵送劑,砼出機坍落度500px ,砼運達10公里運距工地,坍落度保留值只有150px ,造成泵送困難、堵管。外加劑廠說他供應的泵送劑是適合C3A值低于8%的水泥,是水泥不適應外加劑,經查水泥廠供應我站該批水泥C3A含量高達9138%。

  在我站、外加劑廠、水泥廠的協調會議上,水泥廠承諾將C3A控制在815%以內,而且穩定,外加劑廠保證供應砼攪拌站坍落度增加值300px 以上的泵送劑其坍落度1 小時損失值不超過125px ,水泥凈漿擴展度≮600px。水泥廠供應攪拌站水泥先由攪拌站實驗室取樣檢測,符合要求才送貨。經試用未再出現因水泥與外加劑不相容,坍落度損失快或急凝而影響泵送的現象。

  例2:砼急凝堵管

  某工地在細雨綿綿的初春,當日室外自然溫度只有14 ℃,砼罐車拉到施工現場約半小時,原出站時坍落度為400px ,現場檢測為2cm 坍落度,經加泵送劑調凝到12cm ,開始泵送約30分鐘罐內砼放出流動度不好,在泵車料斗成團凝狀,查管線已堵塞,只好立即清理管道,罐內砼加入砼調凝劑和水,原是C35砼,降為C20砼使用。

  原因分析

  水泥廠是立窯生產,磨機在加石膏時,正是下雨天,石膏料倉未分類存放。二水石膏及半水石膏混雜,雨水多,二水石膏發粘。工人不愿意裝二水石膏,就裝不粘的硬石膏、半水石膏,造成硬石膏全部代替二水石膏。

  水泥供應較緊,進倉不到6小時就裝入散裝水泥罐車,散裝水泥罐車拉到攪拌站測定還有125℃,而且水泥罐車邊卸攪拌站邊用其攪拌砼,砼出罐溫度為67℃。石膏起到控制硅酸鹽水泥的凝結時間及硬化速度的作用。與水泥中石膏的形態和用量有關,不同形態石膏的溶解度不同,會產生與外加劑的不同適應性,減水效果顯著改變,有時會引起流動度損失過快甚至異常凝結。

  預防措施

  水泥廠對原材料儲存不能混堆,加強水泥磨機配料管理。水泥混后要按品種比例,摻量分類。水泥出庫溫度要控制在80℃以內,混凝土進罐車溫度不能高于60℃,防止溫度超過60℃產生急凝現象。

  例3:骨料級配不良,可泵性差

  在一個工地五層樓板C25砼,原配合比碎石粒徑015~3115mm 連續級配,變為015~50px粒徑,砂率仍用0135不變,配料員認為石子粒徑變小,用在同等級砼配合比上更暢,未核實材料變化情況,就原配合比直接作為施工配合比,結果造成連續彎管堵塞。

  現將兩種規格材料碎石分析如下:

  從砼形態看,顯得砼石子增多,和易性欠佳,流動性變小。后將砂率調為0142,水泥用量每立方砼比原來提高15kg ,可泵性改善,工地連續泵送500多方砼未發生過堵塞。

  原因分析

  石子粒徑變小,表面積增大,孔隙率也隨之增大,填充料需要不足,不能克服針片狀堆積彎管處形成堵塞,使砼泵送不暢。

  預防措施

  泵送砼骨料針片狀控制在18%以下,水泥用量(包括摻和料)不能低于280kg/m3以下,砼坍落度控制在14~400px最為適宜,特別是低標號砼,坍落度超過450px易出現離析堵管,坍落度低于300px,造成輸送不暢而堵塞。配合比一定要根據材料變化調試,不能憑經驗代用配合比,造成泵送砼效益和質量的降低。

  例4:罐車內積水,泵送砼離析堵管

  罐車司機在洗罐時,水不放盡,積留少量水,目的是使罐不殘留砼漿。罐體容積大,留多少水是無法掌握的,造成水灰比不準,砼離析,嚴重影響質量,如某工程澆筑柱C20砼,站內檢測砼坍落度40375px ,運到現場強攪后,實測達到20cm ,造成豎管彎頭堵塞。撤下彎管看,彎頭處只見石子堆積,無水泥砂漿,石子卡得很緊。

  原因分析

  砼離析,漿與石子分離,漿料先走,石子滯后,石子不斷增多,漿料越來越少,無潤滑漿料,石子越積越緊,直到卡死,從堵管現象看,有70%都屬砼離析。從管卸下來看,是前稀后干,砼無粘稠性,石子不是懸在砼體中,由于重量差異,漿脫離先滑動,石子堵在彎道或卡在接頭處,造成堵管。

  預防措施

  砂石搭棚,防止砂石含水率影響W/C;

  清洗罐后,罐車罐體內的水必須倒盡,確認后才能接料;

  用外加劑調凝時,必須掌握量,根據罐內砼量,預算砼水泥用量,坍落度狀況,加入原泵送劑立方量的1/5,加入次數不能超過3次,以免外加劑疊加超過215倍摻量,使砼異常緩凝。要嚴禁直接向罐車內加水。

  商品砼最大危害就是W/C控制不好,供給客戶的砼不達標,造成質量隱患。商品砼W/C不穩定的原因:

  (1) 砂石含水量變化大;

  (2) 砂石級配不良,料自然堆積過高,上細下粗,不能保障合理連續級配,最好運料車在料斗倉下裝料;

  (3) 泵送劑質量。特別夏季,泵送劑是一種帶有緩凝組分的復合型外加劑,用泵送劑調配流動度,必然將緩凝組分帶入砼中,重復調配一次次累加,調配后料未拌均勻,造成部分離析,部分延長凝固時間。攪拌站實驗人員,要有很強的責任心,每車砼出站,應檢測可泵性,不符合泵送條件的料不能出站進入泵車。

  例5:01315mm砂顆粒不達標造成反復堵管

  機制砂石粉(是指75μm以下粉料),達到3312% ,碎石廠為達到顆粒級配要求,將機制砂進行水沖洗,粉料被水沖走,使細小顆粒01315mm 篩通過后篩余只5% ,開始我們不夠重視這種狀況,砂的平均粒徑提高2%,但可泵性沒有改善,在同條件下堵管現象增多。通過試驗石粉含量高的砂,強度未下降,反而還有提高。

  細骨料對砼可泵性的影響比粗骨料大,砼運輸管中順利流動,由于砂漿潤滑管壁。粗骨料總是懸浮在灰漿中因而要求細骨料有良好的顆粒級配,水沖洗后300μm、150μm,直到75μm和篩底的細微顆粒,即01315mm的細小微粒大部分被除掉,而砂級配變粗,除掉的不是泥土,而是細微粒群,含量過低,潤滑管壁漿降低。料在經過彎管時粗骨料由懸在漿中位置變成緊貼管壁的漿后,首先在經過彎頭或變管時阻塞,可泵性不佳。可泵性中的01315mm石粉粒在細骨料中很重要。

  通過調整破碎機間隙,破碎的原河卵石經水沖洗后在進破碎機,含泥量用亞甲蘭標定是1104,篩分01315顆粒余量達到2115%,堵管現象未再發生。

  例6:外加劑PH值影響泵送

  砼坍落度在同等級、同外加劑條件下,有時泵送效果差,有時泵送效果好。如某商品住宅樓二層樓板,1號倉3215水泥用完,轉用2號倉,同一天、同一個部位、同一等級水泥標號、W/C、配合比未變,只是水泥不是同一批進廠,坍落度立即變小,造成泵送困難。

  經查水泥C3A基本相同,只是外加劑PH值由偏堿變偏酸,砼溫度上升215℃,我們分析是高堿性水泥遇上了酸性外加劑,酸堿中和放熱反應,使砼放熱加速,坍落度損失加快。

  所以外加劑進廠要先檢測PH值來決定外加劑摻量:水泥C3A在8以下,按正常推薦量摻。水泥C3A在8~9就增大011~015摻量。水泥C3A高于9以上,就增加013%摻量。這使坍落度波動大大減少,在工地調配次數減少。外加劑總量不得超過3% ,超過3%以上會出現砼凝結異常。使用標準砂砂漿流動度來控制外加劑進站質量比較符合砼實際,砂漿流動度控制170~210mm之間,凈漿流動度控制在220mm以上,可泵性能較好滿足要求。

  例7:強行輸送,造成堵塞

  砼泵送過程中,要常觀察壓力表,壓力升高且不穩定,油溫升高,輸送明顯振動等狀況表明,泵送困難時,不得強行泵送。

  在一個體育館場地,泵送壓力忽高忽低,油壓異常升高,輸送管每送一次,砼發出“咕咕”顫動,沒有立即查明原因采取措施消除,仍強行輸送,很快在彎管和錐形管處堵塞。這些部位比直管輸送難,如果有異常現象,用木錘敲,將這些部位的砼振散,管道可以恢復正常泵送,堵管可以避免的。由于強行泵送,彎管和錐管被堵,造成全線堵塞,致使兩個多小時,才恢復泵送。

  常見堵塞

  料口堵塞

  液壓系統工作正常,泵送壓力較低,無異常叫聲和響動,料斗料位不下降,出口砼排出。

  分配閥出口處堵塞

  泵體本身發出振動,伴著異常噪聲,反泵時油壓表回到最高壓力,液壓系統動作突然中斷,砼返回不到料斗。

  管道內堵塞

  油壓沖程次數增加,升高,泵機同時振動,而且管道振動較大,反泵時能吸回部分砼,但正泵不能吸入料斗砼。

  應對措施

  1 、找堵塞點:用鐵錘擊管道,聲音沉悶處和管內有刺耳尖叫聲處,即堵塞點。或者從泵機出口處,一節一節查看,應該會有砂漿在壓力下滑出,直到壓力下沒有砂漿滑出來,則堵塞就發生在這兩節之間。

  2 、堵塞排除措施:料斗堵塞:用反泵措施,使砼逆流使其恢復正常泵送,若大塊堵死料口,反泵也無濟于事,必須人工排通。排料口堵塞:可倒入砂漿或流動度大的稀砼011~012m3,反復進行正反泵操作。如果還不行,只好人工消除堵塞管道。砼泵送完畢,要及時清洗干凈砼泵和輸送管,有利于再次使用,減少摩擦力。

  例8:砼泵操作工未按泵送程序,造成“堵塞”

  泵送一旦正常泵送后一般不要中途停止。能否連續泵送砼是混凝土泵送法施工的成功關鍵之一。在某場館工地,經培訓的泵工請假,一個未經培訓的泵工接替開泵,砼供應不足,一車送完新的一車未到,停下等料,新料運到,他沒有注意泵機壓力表變化,就開泵,泵送壓力急速上升,砼不但沒送出,反而迅速堵塞。

  原因分析

  停泵后又開泵送時,應使泵機壓力表慢慢上升,使泵恢復正常,才繼續輸送。停泵時間應每隔3~5分鐘進行4個行程的正轉、反轉的反復運行1~2次,砼在管道內離析,離析的砼未在泵內重新柔合恢復砼和易性,再壓送砼,在彎管處立即堵塞。

  預防措施

  混凝土泵操作人員必須經過專門培訓合格后方可上崗獨立操作。

  混凝土泵操作人員,應首先熟悉砼泵使用說明書按說明書規定進行檢查,符合要求后方能開機運轉。

  混凝土在管內不能超過初凝時間。

  堵泵是砼在管道運送過程中產生的故障,它包括機械和砼兩種故障。這兩種故障是相輔相成,互相促進和抑制的。堵泵故障的消除或減少,就是對泵送砼效率、質量的提高。堵管因素最突出的是外加劑和水泥兩種材料的相容性:1 、水泥中SO3與C3A含量適當,細度與堿量正常。2 、外加劑方面,注意高效減水劑復合緩凝劑的情況,能與水泥相容。3 、環境條件:溫度、濕度、距離、時間適當。4 、材料的規格要符合標準。

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  來源:建筑工程魯班聯盟

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祝賀如皋市勛盛建材有限公司網站發布上線 2021年11月12日
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現澆商品混凝土結構表面氣泡的成因與防治 2021年11月29日
  1混凝土結構表面氣泡產生的原因   1.1水泥品種   為了提高水泥細度和強度,生產水泥時會加入助磨劑,這會使得混凝土表面產生較多氣泡(澆筑混凝土硬化后水泡中水蒸發后形成的)。這里的助磨劑是指外摻專用助磨劑,由于生產廠家非常多,生產出來的助磨劑質量差異也就非常大,再加上助磨劑含有較多表面活性劑,這些因素使得水泥中氣泡量不能得到控制,且由于水泥環境是堿性的,使含氣量增加。如果助磨劑用的量不按規定來,也會對混凝土造成負面的影響。   1.2混凝土中砂率不理想   根據實驗及實際施工總結的經驗,混凝土中細砂的含量在35%~60%范圍內,細砂的含量越大,混凝土在振搗過程中就會越不均勻,振搗造成混凝土分層,進而造成氣泡向上遷移時形成氣泡的集中。   1.3混凝土的集料對混凝土氣泡產生的影響   集料造成混凝土結構表面氣泡產生有兩種原因:   (1)集料的含水量,如果集料含水量大,實際在制作混凝土中加入的水的量就存在很大波動。如果加入的水不足時,混凝土坍落度低于標準值,如果加入水過量,坍落度過大,就會導致混凝土離散型差,易出現離析。   (2)集料本身的影響,例如集料的形狀、粒徑等。若加入集料大小相差大,有的集料如碎石片狀居多,表面積大,在細集料偏少的情況下,片狀碎石之間的空隙就會多,在混凝土澆筑振搗時就會產生許多水泡,等混凝土凝結硬化之后,混凝土結構表面就會產生不利于結構的氣泡,甚至在混凝土結構表面留下蜂窩麻面。   1.4外加劑也會直接影響氣泡的數量   不同類型的外加劑加入混凝土拌合物中時混凝土產生氣泡數量有顯著差別。松香類型的引氣劑,在制作完之后澆筑成的混凝土結構表面產生氣泡數量相對其他類型外加劑而言,有害氣泡數量產生略多一些。在混凝土拌合物中加入的外加劑量雖然很小,但是節約了經濟成本,在技術上的效果是顯而易見的。由于外加劑廣泛應用于混凝土的制作過程中,而且起到的效果很顯著,慢慢地被人們所接受,如果說外加劑是混凝土的第5種原材料也是不過分的。但是,我們不能忽略的一個重要因素是外加劑的不正確使用會導致混凝土結構表面產生不利于結構的氣泡。   1.5坍落度過小或過大   坍落度的實驗是測定混凝土拌合物和易性的,主要是測定其中的流動性。混凝土的坍落度既不能過大也不能過小,過大易造成離析,也會造成振搗時的“過振”。坍落度過小會造成混凝土拌合物流動性過大,引起泌水,也會影響混凝土的強度。   1.6混凝土拌合振搗時間   混凝土拌合物如果在攪拌過程中攪拌不均勻,導致含水不均勻。含水量低、外加劑低的地方會造成坍落度低、拌合物離析。由于混凝土在正常的振搗時間內不能振搗均勻,就會長時間振搗,這樣也易造成混凝土分崩離析,造成混凝土流到模板外面從而帶來經濟上的損失。   1.7混凝土澆筑過程中的振搗情況   在同一環境里混凝土的振搗,由于操作人員的技術不同等人為因素,對混凝土表面氣泡產生的多少也有一定的影響。由于振搗棒長度的限制,規范中規定混凝土振搗高度一般在300~500mm。從振搗的高度、振搗時間和振搗的技術要領3個方面進行分析。振搗時間過長、振搗時間過短、有些地方沒有振到,這些使混凝土結構表面產生很多不利于結構的氣泡。   1.8脫模劑   油脂類化合物類型脫模劑很好地利用了空氣的密度小于油脂的密度,空氣通過油脂層貼在模具的表面,在模具表面形成一層致密的保護層薄膜。這樣形成的氣泡是難以破裂的,這是因為油、水、空氣3者彼此難溶且表面張力不同,即便是用了水性脫模劑,氣泡也很難隨著機械的振搗作用從混凝土內部排出來。   1.9不同地理環境及氣候溫度的影響   溫度對氣泡體積影響特別大,這是因為氣泡內部含有氣體。由此可知,不同地區溫度存在著差異,就說夏熱冬暖、夏熱冬冷的建筑熱工區,春秋兩個季節晝夜溫差較大,相對于夏冬兩個季節,澆筑混凝土后混凝土表面產生的氣泡就要多一些。   2氣泡對混凝土結構的危害及預防措施   氣泡會降低混凝土承載能力。大的氣泡多了之后,混凝土不能包裹好鋼筋,與空氣、水接觸后,混凝土耐腐蝕性降低,影響結構外觀。可采用以下預防措施。   2.1控制水灰比和外加劑   施工的時候要滿足坍落度要求,這個要在澆筑混凝土的時候先取樣進行混凝土坍落度的實驗,如若不合格,不能進行澆筑。在滿足澆筑時候的坍落度后,在規范內,使得水灰比在合理范圍內,即不會對后期混凝土的振搗產生影響和不產生對可避免的結構表面有害的氣泡,同時要加入少量外加劑(如減水劑、引起劑)。外加劑的用量、水的用量這兩者都要符合規范要求。   2.2攪拌的預防措施   在規定時間內混凝土攪拌要均勻,不然外加劑也分布不均勻。這樣起不到外加劑的作用,反而對混凝土結構造成麻煩。需要特別強調的是,混凝土攪拌站的技術工作人員在進行二次調配的時候,要均勻攪拌,使得新加的外加劑均勻分布在原來的混凝土拌合物中。同時也要保證混凝土的和易性、坍落度都滿足要求,攪拌時間也不能過長,不得超過混凝土攪拌規范時間,為了提高均勻性,要用機械攪拌。   2.3改進施工方法   首先建筑工地的管理人員要督促、監督到位,對現場施工的人員敷衍了事,不按照施工程序步驟施工的人員要嚴厲批評并給予及時糾正。具體到施工步驟注意事項有:應分層布料,分層振搗。分層的厚度要滿足振搗棒可振搗的深度最好。管理人員和振搗人員要注意是,不能振搗時間過長或者過短,也要振搗時候顧好所有部分,使得混凝土攪拌物各個部分更加的均勻。   2.4模板的選取   模板的選取要光滑,而且優質耐腐蝕。混凝土拌合物是堿性的,具有腐蝕性,如果模板是劣質的,不僅不能起到模具的作用,而且造成混凝土拌合物的流失,造成不必要的經濟損失。其次,模板的選用要通氣性好的,促進有害氣泡的排出。   2.5加強二次振搗   混凝土的二次振搗有別于混凝土澆筑后第一次振搗,因為二次振搗的混凝土是要接近于初凝階段的混凝土,這個時間階段的混凝土在強度上較第一次澆筑時的大,所以要用高頻率的振搗棒。強度較大的混凝土振搗得才會更加均勻,新添加的外加劑才會均勻分布在混凝土攪拌物中。   2.6后期補救方法   如果混凝土完全凝結硬化之后表面存在較少的由于氣泡產生的坑坑洼,可以進行人工補救。但是補救所采用的混凝土拌合物和被補救的混凝土要具有相同的配合比,色澤、強度也要相同。但填抹時,應該在拆模之后馬上進行補救。因為這個時候填補的新的混凝土會更好地與原來的混凝土結合,而且補救的混凝土中的水分也可以對原混凝土進行水分養護,有利于結構整體性形成。對于補救后的混凝土表面,應該請相關部門檢查和驗收,只有驗收合格之后才能使用。   3結語   文章粗略地從混凝土拌合要的材料、怎樣去施工和周圍環境溫度3個方面論述了混凝土結構表面氣泡產生的原因及氣泡對混凝土的危害,并對這些原因提出了一些解決方法和措施。在消除混凝土表面氣泡的同時,我們還應當注意要結合其他設計指標,綜合設計混凝土的配比和施工方案,以達到整體最優的效果。來源《江蘇科技信息》2017.06

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